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钢筋混凝土屋架的加固工程

发布时间:2021-04-20 13:32:14人气:

   某铸钢车间长108m、跨度18m,伸缩缝将车间分为两部分,东半部为电炉冶炼区,西半部为造型浇铸区。该车间采用原黑色冶金设计院的 普通钢筋混凝土梯形屋架。1959年建成后,由于施工质量差,在投产前由于混凝土开裂,对屋架下弦两侧采用各加设 钢筋,在屋架端头采用螺母紧固的方法进行简易加固改造。1967年发现16榀屋架有57条裂缝,最大裂缝宽度为0.5mm,裂缝主要分布在下弦节点两侧及斜拉腹杆上。于是又进行了第二次加固改造,加固改造方法是:将下弦的加固钢筋改为 下沉式预应力筋加固改造,同时在斜拉腹杆两侧增设 钢筋并以螺丝旋紧张拉加固工程。
    10年后发现裂缝又增加许多,尤其是下弦杆裂缝不仅多,而且多数是从弦杆顶面及侧面的上半部开裂。1980年决定进行第三次加固改造,加固前对杆件开裂的原因进行了分析、进行屋架足尺模型试验并对加固后的屋架内力进行计算。
1. 屋架杆件开裂原因分析:
    1) 下弦杆断面偏小(仅200mm×200mm),采用排筋形式配筋,造成承载力先天不足;由于钢筋集中在轴线处,上下部分成为无筋混凝土,一旦受到偏心拉力作用就会形成较大裂缝。
    2) 原下弦杆第一次采用直线式加固工程,第二次采用下沉式加固改造,加固后裂缝反而增多,表明预应力筋的拉力作用线偏离下弦轴线;预应力筋在下沉点弯折,产生向上的作用力,未通过各杆的交点;下沉支点处采用槽钢,,与预应力筋之间的摩擦力阻碍了预应力筋的滑动,造成预应力筋在下沉点两侧的拉应力不相等,产生拉力差,使混凝土杆件受到由预应力筋的拉力差产生的弯距。导致弦杆上面受拉下面受压,或上面的拉应力大于下面的拉应力,导致开裂由顶面发生。总之,采用排筋形式配筋,对偏心力的影响较为敏感,其下弦杆加固时,宜采用直线式;若采用下沉式,支点应光滑,使预应力筋滑动不受阻碍,且向上反力的作用线应通过各杆的交点。
2. 原加固改造方案分析及试验结论:
    理论计算表明:原上弦杆第一节间的承载力及抗裂性均明显不足,其余节间基本满足要求;下弦杆未加固时,承载力仅为设计值的80%,加固改造后承载力及抗裂性基本满足设计要求;原腹杆,除第一根斜拉腹杆承载力不足外,其余均满足要求,加固改造后均满足设计要求。
    足尺模型试验表明:屋面荷载变化时下弦杆及预应力筋的内力均发生变化,斜拉杆及后加拉筋内力也有变化。证明第二次加固改造是有效的,加固后的新旧杆件能够协同工作。
3. 加固方案:
    考虑上述分析结果以及高温影响,东部采用绑贴钢屋架双重体系加固工程;西半部在原加固的基础上采用补充与完善的方案。即:
    1)  由于上弦第一节间增设斜撑杆,导致第二节间安全度降低,采用型钢围套法进行加强。

    2) 原下弦杆开裂严重,但承载力已经满足要求,因此仅在预应力筋的锚固槽钢内压塞C30级混凝土,防止锚固板变形影响预应力筋的受力。
    3) 由于上弦第一节间增设斜撑杆,导致第二节间安全度降低,采用型钢围套法进行加强。上弦第一节间增设斜撑杆,改善传力路线;增设角钢托梁及斜撑杆加固第一节间;用型钢套补强端部竖杆。

    4) 将其它受拉腹杆预应力筋的螺帽逐一拧紧。

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